伺服電機送料-外加編碼器問題
發布者:admin 發布日期:2016-8-23
問:現在有的條件是:伺服電機送料,送料機構是滾輪方式。因滾輪送料方式會產生打滑現象,導至伺服電機送出來的材料不準,現在我在加多一個編碼器、加在伺服送料出來后,材料再帶轉編碼器來讀取最終數據值。
對于伺服電機的控制我能搞的了(去掉機械因數,可以控制得準)現在的問題是:加多個編碼器程序上怎么個編法,以后加的編碼器的實際值來控制伺服電機送料的多-減和少-加。有沒有大師做過這樣的控制,希望賜教。
朗風電氣回答:可以試下這樣:把后加的編碼器讀取的數值跟實際應該走的數值進行對比,少了就讓伺服送料,直到編碼器讀取的數值達到要求再停止伺服.如果有誤差可以設個公差范圍,比如(編碼器-實際所需)>=0時停止伺服.不知道說的是不是你想要的.如果是的話可以試下。